单机组烫金机烫印效率提升探讨

时间:2016-07-12 17:52:20来源:科印网
 2.改进后

  工艺改进后流程:印刷专色蓝+白色→烫花+全息定位烫+烫字→印刷四色+条码→上光+冷转移→网印折光油→模切+压凹凸,一次完成两遍烫印。

  图6和图7是工艺改进后3种铝箔放卷的俯视图和主视图。图6中红色长条为烫花铝箔,绿色长条为烫字铝箔,同时经过送箔轴1,紫色长条为全息定位烫铝箔,分别经过送箔轴2、送箔轴3、送箔轴4。可见,改进后的烫印工艺只是对铝箔的送箔方式进行了改善,小小的改造却带来了大大的收益,这是所有企业都梦寐以求的。

 

  对比改进前后的工艺流程可以看出,工艺改进前,烫印需要分两步进行,但多一道工序,就会加长生产时间,降低生产效率,增加生产成本,耗费人力物力。而工艺改进后,烫花、全息定位烫和烫字一次完成,节省了一道工序,有效提高了生产效率和经济效益。

  工艺改进的延伸

  除改进“雪莲(蓝精品)”烟包小盒生产工艺,提升其在单机组烫金机上的生产效率外,我公司设计部还先后利用长荣股份MK21060STE双机组模切烫金机、意大利卷筒纸凹印机,开发了“好猫(招财进宝)”“雪莲(尚禧)”两款烟包产品。这两款产品的生产工艺极为复杂,尤其是烫印工艺,需要经过两遍烫印,走15道铝箔,且套合线和镂空烫漏线宽度仅为0.1mm,既要求套合精准,又要求镂空位不糊版,极为严格。但工艺人员结合产品结构和设备性能,通过从原料到生产加工的细致测试,精心制定出完善的生产工艺和作业指导,最终经过测试验证圆满地完成了新产品开发,为公司的快速发展锦上添花。

  “工欲善其事,必先利其器”,虽然先进的设备在生产中起到了关键的作用,但如果工艺配合不好,只会事倍功半。因此,在生产中,印刷企业相关人员应当多留意工艺的改进空间,发挥设备的最大效能,提升企业的生产效率和经济效益。


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