胶印机的墨量控制受设备精度、运行速度、环境温度、印刷压力、纸张和油墨性能等多方面因素的影响。在印刷过程中,若出现整体或局部墨量偏差过大甚至出现印刷故障时,可对墨路系统进行检查。不同厂商生产 的胶印机墨控系统有所不同,这里,笔者将以日本小森LS-440四色胶印机的墨路控制系统为例,解读曾遇到的一起墨路控制系统故障排除过程。 墨路控制系统原理 VIMC墨量通讯数据处理控制板(在遥控操作台下方位置,如图1)是日本小森LS-440四色胶印机墨路控制系统的主体之一,通讯线路从VIMC20芯输出插件J1到1~4色组墨斗控制连接配电箱(如图2,类似的装置每色组一只),再从此配电箱的通讯线输送到墨斗内的30路控制线路板,此控制线路板与墨斗内的30只微型墨驰电机连接(墨斗内的装置如图3),通过墨量通讯数据处理板及操作台30路触摸按钮(如图4),依据产品的墨量要求,对墨量的线性比例进行加、减修正,实现墨量控制。墨路控制系统是印刷技术和电子技术广泛而深入的结合,在日常的印刷生产过程中,可根据所印制产品的墨色要求,直接通过上述介绍的原理和操作方法实现对墨斗内墨量的调节。
墨路控制系统故障现象 在印刷过程中,根据产品的墨色要求,操作人员不间断地对墨量线性比例进行加减修正。在操作过程中,突然发现触摸任意一个操作台1~4色组30路按钮时,30路触摸按钮的绿灯区位置(如图4)全部出现横杠,无法调节墨量。同时在遥控操作台下方柜内,VIMC墨量通讯数据处理控制板的显示窗内显示“E0”(显示窗分两次显示,首先显示“E”,接着显示“0”,组合起来为“E0”),表示墨键无响应,故障范围从VIMC墨量通讯数据处理控制板的VIMC20芯插件J1所经过的1~4色组墨量控制的所有环节。而此显示窗在正常印刷时无显示,只有调节1~4色组墨量时才显示,调节第一色组显示“1”,调节第二色组显示“2”……在上述异常显示情况下,墨量无法按比例实现增、减修正。 |