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BOBST 650连线模切系统的 创新升级

时间:2019-12-19 15:26:32来源:科印网作者:李志林
  传统模切的印刷色标检测系统以2×6印版、周长588mm为例,刀具一般规格为2×8刀版,周长为784mm。因为传统模切色标检测系统的刀版和印版的尺寸不同,在色标识别上面相对困难,因为6拼和8拼的色标排列有24作为公倍数,其色标也在循环。本系统中,我们通过算法将刀版和印版的色标统一,与印刷实际标记排列一致,极大降低了操作人员的识别难度,如图3所示。

图3 刀版和印版的色标统一

 

  正常停机再开机时,新增系统中印刷主电机在未更换的情况下,我们为其单独开发了位置控制子程序,可根据主速采集系统位置数据及模切的实时位置数据差值,实时调整主机相位,保证合压后印刷色标和模切三工位的相位基本准确,极大降低了再开机的损耗。

  (5)打连系统

  打连系统更换了精度更高的伺服驱动方式,打连负压输送由同一伺服驱动,可保证更高的套准精度。

  (6)收集系统

  由于更换了更高精度的编码器采集皮带的位置和速度数据,通过系统的位置环给定算法,对皮带完成位置控制,保证收集效果和效率。

  该定制系统独立模块的所有算法,均为自主研发,未使用PLC自带的对应算法。因此,系统具有更强的针对性和自由度,极大降低了因调用PLC附带函数而可能产生的黑盒子效应,保证了设备运行过程的透明度和bug修正时间,系统全程可控,保证稳定性和运算效率。

  改造效果

  通过此次设备改造,基本消除了原有的故障及机械误差,设备运行稳定,整体性能大幅提升,设备操作及维修更方便简捷,尤其是产品合格率稳定达到了98%,产品利润显著增加,具体包括以下两方面。

  一方面,设备机械及电气系统运行平稳。互锁控制、报警保护、信号传输、通信系统均正常,各项运行参数均符合生产规定。

  另一方面,设备生产精度大幅提升。经实际检测,生产中进料张力精度达到±0.5kg,横向纠偏精度达到±0.02mm,连线模切三工位中压凹凸位纵向精度达到±0.05mm,压痕位纵向精度达到±0.03mm,模切位纵向精度达到±0.05mm。

  经统计,近半年来,BOBST 650凹印机印后工序废品率控制在0.4%以内,大幅减少了不合格产品,达到并超过设备改造前所提出的要求。


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