优化全清废模切工艺提升质量与效率

时间:2016-07-12 18:17:55来源:科印网作者:刘丰杰,潘成福
 2.下清废针的应用

  通过上述改进,清废工位的稳定性有了较大提高,在不使用下清废针的情况下,生产速度由原来的4500张/小时提高到了5500张/小时。为进一步提高生产速度,我们又在拖梢清废边处安装了少量下清废针,确保清废边下落时的瞬间速度。

  另外,清废孔和清废刀的扩缩量也很重要,需要结合不同的模切设备及模切材料仔细测算。

  分盒工位

  分盒工位是全清废模切机区别于普通清废模切机的根本所在,也是全清废模切机的核心技术。对于包装印刷企业来说,这虽然是一项全新的技术,但其工作原理与清废工位基本相同。但分盒工位经常会出现收纸不齐、产品损伤等质量问题,为此,我公司与粤和兴激光刀模(深圳)有限公司合作,对原有分盒系统进行了较为彻底的技术改造。下面,笔者就从3个常见问题入手来分析产生原因,并提出相应的解决方案,即改造方案。

  1.收纸不齐

  (1)原因分析

  下分盒器侧滑块的位置出现偏差,不能给下落的产品准确定位,导致产品被上分盒器压下,下落过程中产生横向漂移,变成无规律自由落体,最终导致收纸不齐现象(如图2所示)。

 

  (2)解决方案

  一是提高下分盒器的精度,这是因为下分盒器所用钢材在焊接过程中会受热变形,从而导致精度降低,因此建议使用新型材料,同时采用无烧焊加工工艺,避免下分盒器变形;二是适当收紧下分盒器的横向距离,下移两侧分隔条的位置,这样就能较好地解决收纸不齐现象。

  2.产品刮碰

  (1)原因分析

  下分盒器单刀处横向钢条(如图3所示)太宽,且钢条顶端为直角,不够圆滑,产品在下压降落过程中无法顺利前行,产生刮碰。

  (2)解决方案

  将下分盒器单刀处横向钢条的厚度由4mm减为3mm,同时将横向钢条顶端加工成圆滑的弧度,这样产品在下压降落过程中就会比较顺利,避免因刮碰而出现“散板”现象。

 

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