如何提高卷烟在超高速包装机上的适应性

时间:2016-11-02 16:32:02来源:科印网作者:黄玲
  拖着疲惫的身体凌晨3点回到家,我多想倒头便睡,但使命感与责任感让我不敢合眼,我需要记住这宝贵的一天,给自己增添精神动力,并在青灯孤影下做好下步战斗准备。

  (1)收集汇总近一个月来现场跟踪ZB48超高速包装机的数据信息,并针对ZB48超高速包装机建立新的数据库。

  (2)结合现场跟踪情况,编制ZB48超高速包装机适应性工作流程和标准。

  (3)结合现场跟踪情况编制模切机补压培训PPT课件。

  (4)更新固化摩擦系数、压痕线参数标准。

  (5)完善质量控制课题—《提高黄金叶金满堂小盒装潢ZB48包装机上机适用性》的内容,以备参加2016年中国质量协会QC课题总结与发布会。

  精益求精

  为持续推动公司提出的精益管理工作,小组成员针对《ZB48超高速包装机包装适应性研究》这一课题再次展开激烈的头脑风暴,从“人、机、料、法、环、测”这六个方面入手,围绕如何降低生产成本展开讨论。

  百舸争流,奋楫者先。小组成员决定从减少光油消耗入手,对上光工艺进行改进。

  改进前的状态为:

  (1)印刷机使用的网纹辊光油涂布量为9g/m2。

  (2)网纹辊使用过程中需要定期清理,而清洗所用化学清洗剂或多或少会对网穴产生一定的侵蚀,造成网穴受损。

  (3)网纹辊使用过程中网穴会发生正常磨损,随着网纹辊使用时间的推移,网穴会变小、变浅。

  经讨论,考虑到工艺改进经费问题,小组成员决定使用涂布量为8g/m2网纹辊替代涂布量为9g/m2的网纹辊,采用方差分析的方法进行效果检查,同时也进行了相关实验,实验结果总结如下。

  (1)使用涂布量为9g/m2的网纹辊与涂布量为8g/m2的网纹辊印刷光油,卷烟包装摩擦系数检测数值无显著差异。

  (2)使用涂布量为8g/m2的网纹辊可节约11%的光油涂布量。

  (3)在ZB48高速包装机上进行试验验证,包装速度不受任何影响,效果非常好。

  总结

  回想这一个多月来紧张而富有挑战性的工作,我不仅学到了宝贵的实践经验,个人能力得以提升,也体验到了团队合作的力量,还收获了意外的惊喜—节约11%的光油成本。

  “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。遇到问题不可怕,只要我们精诚合作,勇敢面对,拿出滚石上山的精神和勇气,以二次创业的激情去工作,所有的困难都能克服,所有的问题都能解决。


#news_tuijian#