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北京黎马敦的清洁生产审核实践

时间:2020-04-22 13:11:59来源:科印网作者:蒋崇贞
  通过物料平衡测试,发现公司胶印机的损耗比率最大,占总损耗比率的52%,其总损耗高于行业标准。目前损耗纸张由厂区统一回收利用。以高宝和海德堡设备进行对比,高宝设备的损失率为1.76%,海德堡设备的损失率为4.78%,海德堡设备的总损耗高于行业标准,建议对设备进行改造或更换。总体来说,由于公司胶印机设备老旧、印刷精度不高,废品率增长明显,很多七色、八色的产品需要印刷2次才能完成,导致固定废纸量高、效率低,建议进行改造。

  通过污染因子平衡测试(样本选择凹印车间和胶印车间),发现凹印车间的VOCs主要来源于溶剂正丙酯、占比40%,其次为溶剂乙酯、占比20%,再次为油墨、光油、其他溶剂等;胶印车间的VOCs主要来源于溶剂乙酯、占比74%,其次为油墨、光油、清洗剂等。从VOCs总量来看,主要包含产品带走量、废液带走量、废古布吸附量、无组织挥发量、排气口排出量和有机废气处理系统吸收量几部分。其中,经有机废气处理系统吸收处理的VOCs,约占总排放量的60%;其次为无组织挥发量,约占30%;由产品带走的VOCs约占4%~6%,废液带走量约占4%~5%,其余为废古布带走量和排气口带走量。为了更加清晰地分析VOCs的产生,以便提出针对性的解决方案,审核小组从清洁生产的原辅材料、工艺技术、设备、过程控制、产品、废物特征、管理和员工等方面进行了进一步排查,以污染物油墨为例,原辅材料中存在有机溶剂,工艺技术和设备存在无组织排放,因管理不严格导致的泄露与无组织排放,员工能力及意识影响使用量。

  通过水平衡测试,发现公司生产环节用水量较少,大部分用水量为办公区日常消耗及卫生用水。

  审核方案的产生、筛选与确定

  公司管理干部、技术人员对能耗、物耗、排污发现的问题召开了专题座谈会,对结果进行了分析、研究,提出了合理化建议和措施,从而形成解决方案。

  由于生产一线的员工对生产过程控制最为了解,能够提出一些低费方案,因此公司鼓励全体员工参与清洁生产工作,收集职工的合理化建议,经过评定后形成清洁生产方案。

  本轮清洁生产审核共确定了23项清洁生产方案,其中,18项无、低费方案和5项中、高费方案。无、低费方案按照边审核边实施的原则,例如燃油叉车更换为电叉车、凹印机回墨管加装油墨过滤冷却系统,这些不仅实现了技术进步,也取得了良好的环境和经济效益,促进了公司持续清洁生产。针对中、高费方案,例如海德堡6+2胶印机改造、有机废气净化处理设备改造、LED照明灯改造、淘汰设备更换等,公司进行了技术、环境和经济可行性分析,最终确定着手实施,并列入下一年度改造计划。

  审核方案的实施

  清洁生产方案只有真正实施,才能取得实际效益。方案实施阶段的主要任务是制定清洁生产中、高费方案实施计划,落实资金和负责人,并且对已实施的方案进行成果评估。

  公司本轮清洁生产审核共实施17项无、低费方案,2项中、高费方案,共投资77万元,实现经济效益128.95万元,减少溶剂使用量5.00t/a,替换润版液4.00t/a,减少乙醇使用量2.20t/a,减少固废35.00t/a,减少电化铝、托盘固废若干;拟实施4项方案,其中3项中、高费方案拟投资1107.00万元,方案实施后将节电13.62万kWh/a,减少固废7.59t/a,减少VOCs排放。拟实施无、低费方案需投资4.20万元,年节电1.45万kWh。方案全部实施后,年节约费用121.21万元。在主要生产线加装电计量,电量统计显示本轮清洁生产审核设定指标全部完成。

  持续清洁生产

  持续清洁生产是企业清洁生产审核的最后一个阶段,目的是使清洁生产工作在企业内长期、持续地推行下去。公司建立了推行和管理清洁生产工作的组织机构,制定了实施清洁生产的管理制度及持续清洁生产计划,并编写了清洁生产审核报告,以此推动清洁生产工作的持续进行。

  清洁生产审核工作意义重大,是一项全社会长远发展的系统工程,用清洁生产理念促进工业发展和深化污染防治,从而实现可持续发展战略。


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