LEL减风增浓必要分析
1.现状分析 永昌印务凹印机原有烘箱存在不足之处,主要表现在以下3个方面。 (1)直排风量过大 原有烘箱尽管配置有新风、循环风和排风管路,但实际运行模式循环风利用少,进入新风量大,直排风量也大,造成热能浪费严重,风机电能消耗过大。 (2)低浓度排放 原有烘箱排风量过大造成所排出的VOCs废气浓度过低,如果直接进入RTO处理将消耗大量天燃气,而且大风量会增加RTO设备的投入成本和运行成本。 (3)纯手动调节 原有烘箱所有风阀均为手动调节,特别是排风风量无法根据工艺需求和实际情况进行精准调控。 2.改造优势 (1)操控性增强 排风阀由手动型升级为自动风阀。其开度可根据实测LEL数值通过电动执行器自动调整,新风阀、回风阀开度可在LEL操作系统中设定,各个色组烘箱风压稳定,相关操作集中在同一触摸屏上,操作简单,如图2所示。 图2 相关操作集中在同一触摸屏上,操作简单
(2)安全性增强 各个色组排风量通过LEL控制,系统在安全LEL控制范围内自动安全运行,并与凹印机操控系统实现连锁,即使出现紧急情况也能确保安全。 (3)总成本降低 在蒸汽消耗方面,各个色组排风阀通过LEL控制,根据实测数值降低排风量,随着排风量的降低和热风的大量回用,蒸汽消耗有了明显降低。 在设备投入方面,随着凹印机排风量的减少,RTO设备的投入大幅度降低,且在相同风速的情况下,可以减少风路管网的设计尺寸,风路管网的投入成本有所降低。 在运行费用方面,当VOCs排放总量不变时,减风就实现了VOCs废气浓度的增加,风量减少了一半,浓度增加了一倍,当VOCs废气浓度达到1.8g/m3以上时,RTO就能够实现自维持运行,设备运行费用显著降低。 LEL减风增浓改造实施 永昌印务实施LEL减风增浓改造,主要从以下几方面着手。 1.管路系统 拆除凹印机每色组原有的循环风管路和主排风管路,重新设计安装新的循环风管路和主排风管路系统,安装具有自动定位功能的排风阀、新风阀和回风阀,并配备Honeywell执行器,实现对排风风量的自动控制和新风风量、回风风量的合理设定。
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