③原液配比减少一半;
④有效去除了胶辊表面的钙镁离子结晶体(如图3所示); ⑤水槽内看不到微生物有生长,回水箱“清澈透明”(如图4所示)。此外,印刷品的干燥速度也明显加快。 图3 使用净化磁化水前后的胶辊对比
图4 使用净化磁化水前后的水槽对比
经过测试结果分析,印刷用水量减少很可能与水表面张力和分子团变小有关;油墨干燥速度加快应该与水的含氧量增加有关。但在过程中我们也发现,品红色网点在印刷到5000~8000个印张时,有丢失现象,后续仍待解决。 为了更好利用净化磁化水功能,我们对印刷设备的润版液循环系统做了模拟设计,如图5所示。需要说明的是,新设计可能会给经过磁力线的润版液带来改变,因为设计理念是以磁力线切割润版液为基础,因此对润版液的成分和配比需要重新考量。 图5 润版液循环系统增加净化磁化水装置模拟图
随着印刷技术的快速发展,胶印机智能化程度越来越高,尽管润版液性能越来越稳定,但实际生产中依然存在不少问题,需要我们不断解决,应重点在水的表面张力控制、乳化控制、版面上脏与印版图文部分过早被破坏等方面下功夫,这就需要操作人员不断学习新知识,掌握专业理论和提高操作能力,解决生产过程中的实际问题,进而达到提高产品质量的目的。 |